鍋爐除塵器良好外部運行環(huán)境同回轉(zhuǎn)反吹特點
(一)、為鍋爐除塵器運行創(chuàng)造良好的外部環(huán)境
1)盡可能減少原煤中的水份。狠抓燃煤管理,要求燃料車間隨時配干煤,并且充分利用干煤棚和混煤統(tǒng)倉儲存干煤,以備雨季備用,以減少進(jìn)入制粉系統(tǒng)的水份。
2)鍋爐除塵器振打系統(tǒng)壓縮空氣加裝裝置。鍋爐除塵器振打系統(tǒng)壓縮空氣有帶水現(xiàn)象,雖然量不大,但隨時間的推移也不容忽視,加裝裝置后,壓縮空氣帶水現(xiàn)象明顯減輕。
3)提高粗粉分離器、細(xì)粉分離器效率,盡力避免制粉系統(tǒng)超負(fù)荷運轉(zhuǎn),防止布袋除塵器超負(fù)荷運行。
在檢修中,除加大力度制粉管道的泄漏點外,還認(rèn)識到系統(tǒng)內(nèi)鎖氣器的嚴(yán)密性對粗粉分離器、細(xì)粉分離器的效率有較大影響,于是組織專人檢查粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器及細(xì)粉分離器下粉鎖氣器等鎖氣器的嚴(yán)密性,并將部分鎖氣器加以改造,個個鎖氣器嚴(yán)密,地提高了粗粉分離器、細(xì)粉分離器效率,把鍋爐除塵器入口介質(zhì)的粉塵濃度控制在約70g/Nm3的設(shè)計值水平,有力地提高了布袋除塵器的效率。
另外,利用大修的機(jī)會,檢查、修理粗粉分離器調(diào)節(jié)擋板,調(diào)節(jié)擋板靈活可調(diào)、以準(zhǔn)確定位,并堅持每次大修后進(jìn)行制粉系統(tǒng)性能調(diào)整試驗,使系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)流速在設(shè)計范圍內(nèi),并各細(xì)粉分離器負(fù)荷平衡,煤粉細(xì)度達(dá)到設(shè)計值,使整個系統(tǒng)處于經(jīng)濟(jì)工況下不超出力運行,有力了布袋除塵器的正常運行。
隨著環(huán)保執(zhí)法力度的加強,環(huán)保部門修訂了“大氣污染控制法”,在火電廠大型燃煤鍋爐、采暖鍋爐和工業(yè)鍋爐尾部除塵,采用袋式除塵器越來越多。
(二)、鍋爐除塵器間歇回轉(zhuǎn)反吹機(jī)構(gòu)的特點
鍋爐除塵器間歇回轉(zhuǎn)反吹機(jī)構(gòu)的清灰原理是:把反吹風(fēng)口定位回轉(zhuǎn)至袋室出風(fēng)口處,使被清灰袋室處在關(guān)閉過濾氣流狀態(tài)下,凈化后的煙氣作為吹灰氣流反向吹落除塵布袋外表面的粉塵;由于氣流方向與粉塵墜落方向一致,因此加速了粉塵的墜落,減少了粉塵二次吸附,實現(xiàn)分室定位清灰。
該鍋爐除塵器機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)簡單、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、故障率小、性能;而且反吹清灰氣體是凈化后的煙氣,沒有溫差,可防止清灰時造成結(jié)露;凈化后的煙氣含氧量較低,避免了濾料在運行中被氧化,提高了除塵布袋使用壽命。
改造措施以回轉(zhuǎn)反吹機(jī)構(gòu)替代原有的環(huán)鏈反吹機(jī)構(gòu),回轉(zhuǎn)反吹機(jī)構(gòu)主要包括:回轉(zhuǎn)截止閥(氣動);轉(zhuǎn)動電機(jī)及弧面分度凸輪機(jī)構(gòu)(主動部件,位于頂蓋之上,易于維護(hù)維修);回轉(zhuǎn)臂(從動件,位于凈氣室內(nèi));袋室蓋及集氣罩(靜止件,位于凈氣室內(nèi))。
每個通道為1組反吹系統(tǒng),從原反吹風(fēng)管引出1豎直管段至凈氣室頂部作為反吹母管;由反吹母管對每個通道分配3套反吹支管,支管末端與回轉(zhuǎn)截止閥連接。取消反吹風(fēng)機(jī)與反吹母管上的截止閥門,其原有的設(shè)計控制點位可利用。
依據(jù)回轉(zhuǎn)反吹機(jī)構(gòu)要求,對原有電氣、控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。邏輯中加入了2套控制系統(tǒng),1套是通過設(shè)定噴吹間隔時間來調(diào)整清灰頻率,另1套是通過設(shè)定每個鍋爐除塵器通道的差壓上、下限來對清灰系統(tǒng)進(jìn)行控制:當(dāng)除塵器差壓達(dá)到人為設(shè)定上限,對應(yīng)通道清灰系統(tǒng)啟動;清灰至通道差壓低于人為設(shè)定下限后,清灰系統(tǒng)停運。