煉鐵高爐煤氣全干式袋式除塵特點(diǎn)及除塵工藝流程
一、高爐煤氣干法布袋除塵特點(diǎn)
(1)不直接用水來清洗和冷卻高溫煤氣,從根本上解決了污水、污泥排放對(duì)環(huán)境造成的污染問題,高溫能量損失小。
(2)除塵率高,凈煤氣的含塵量小于5mg/m3;凈煤氣溫度較高,煤氣濕含量低,且不含機(jī)械水,這樣就提高了煤氣的發(fā)熱量和理論燃燒溫度,從而降低了用戶的燃料消耗,如攀鋼4#高爐由于煤氣顯熱提高,每年折和節(jié)能14萬(wàn)GJ,由此提高高爐風(fēng)溫,每年節(jié)約1萬(wàn)噸焦炭。
(3)對(duì)于高壓高爐,若采用布袋除塵配干式煤氣壓差發(fā)電裝置,由于進(jìn)入壓差發(fā)電裝置的煤氣具有較高的溫度(一般是100℃~200℃),和較高的壓力(一般比濕法高20KPa~30KPa),可增加發(fā)電量30%~40%。
(4)布袋除塵器占地面積小、投資省。
干法靜電除塵器是利用靜電力(庫(kù)侖力)實(shí)現(xiàn)粒子與氣流分離沉降的一種除塵裝置。我國(guó)自行研究和引進(jìn)的靜電除塵技術(shù)在高爐煤氣除塵中的應(yīng)用運(yùn)行狀況不好,出現(xiàn)了下部螺旋輸送機(jī)密封性不好,漏煤氣。中間灰倉(cāng)中的灰在高壓煤氣作用下板結(jié),排灰困難;溫度調(diào)節(jié)采用蓄熱式緩沖器,由于國(guó)內(nèi)高爐煤氣含塵量高,導(dǎo)致蓄熱器內(nèi)的格子磚堵塞。潤(rùn)滑油購(gòu)買困難,國(guó)產(chǎn)閥門質(zhì)量差也影響著靜電除塵器的正常運(yùn)行等難于及時(shí)解決的問題。
干法靜電除塵系統(tǒng)與布袋除塵系統(tǒng)比較其一次性投資大,維護(hù)管理技術(shù)性要求,用電量。布袋除塵系統(tǒng)的壓力損失更小,TRT壓差發(fā)電能力,且除塵效率能。在能源危機(jī)的時(shí)代,考慮環(huán)保、能源、投資與運(yùn)行成本的多重效應(yīng),煤氣千法除塵中的布袋除塵將是我國(guó)大中型高爐煤氣除塵技術(shù)發(fā)展的方向。
高爐煤氣凈化系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備是布袋除塵器,其運(yùn)行好壞直接影響到熱風(fēng)爐燃燒,從而影響高爐的正常運(yùn)行。
二、韶鋼2500m3高爐煤氣除塵工藝流程
韶鋼2500m3高爐煤氣全干式除塵工藝的技術(shù)設(shè)計(jì)時(shí),國(guó)內(nèi)乃至世界都尚沒有在如此大的高爐采用這樣的工藝,攻關(guān)組通過大量工作,提出分系統(tǒng)運(yùn)行法、分段溫控法、選擇過濾負(fù)荷及濾料等理念,提高系統(tǒng)性及對(duì)煤氣的適應(yīng)性。
2005年8月投運(yùn)以來,運(yùn)行效果較好。
煤氣經(jīng)重力除塵器粗除塵后,其溫度如在正常范圍,則直接進(jìn)入離線脈沖噴吹除塵器精除塵后再進(jìn)入TRT發(fā)電。其溫度如不在正常范圍,則通過溫控設(shè)備后再進(jìn)入離線脈沖噴吹除塵器精除塵后進(jìn)入TRT發(fā)電。如TRT故障,則除塵后通過調(diào)壓閥再進(jìn)總管。當(dāng)壓力檢測(cè)裝置檢測(cè)出某個(gè)箱體的壓差達(dá)到設(shè)定值,則關(guān)閉該箱體的兩個(gè)閥門,啟動(dòng)脈沖反吹裝置,對(duì)布袋進(jìn)行清灰。當(dāng)反吹完畢后,打開該箱體的兩個(gè)閥門,箱體投入使用。
為避免布袋破損后,大量粉塵進(jìn)入后面的煤氣用戶,在每個(gè)箱體的出口設(shè)自動(dòng)檢漏裝置,當(dāng)檢測(cè)到布袋破漏時(shí),自動(dòng)發(fā)出聲光報(bào)警,并關(guān)閉相應(yīng)箱體的進(jìn)出口閥門,停止該箱體使用。在故障排除后,箱體重新投入使用。
脈沖清灰裝置清掉的粉塵,沉降到灰斗,然后經(jīng)氣動(dòng)卸灰球閥卸到中間灰倉(cāng),再關(guān)閉中間灰倉(cāng)上部的氣動(dòng)卸灰球閥。當(dāng)需外運(yùn)瓦斯灰時(shí),打開中間灰倉(cāng)下的氣動(dòng)卸灰球閥,瓦斯灰通過螺旋輸送機(jī)送到卸灰罐外運(yùn)。為防止二次污染,在卸灰點(diǎn)設(shè)抑塵設(shè)施。
在投產(chǎn)初期未達(dá)到引煤氣條件時(shí)的廢氣經(jīng)燃燒后放散。