袋式除塵器鍋爐煙氣工程費用對比跟調(diào)試問題分析
{一}、袋式除塵器與電除塵器在鍋爐煙氣工程中的費用對比
兩種除塵器初性投資比較
?、馘仩t除塵器的煙塵排放濃度都達到環(huán)保排放要求<50mg/m3的情況下,初期投資袋式除塵器要比電除塵器(五電場)低約10%左右。②一般在煙塵排放濃度<200mg/m3的情況下,初次投資袋式除塵器要比電除塵器(四電場)高約10%左右。③粉煤灰里SiO2和Al2O3之和大于90%不適合電除塵器捕集的粉塵,在煙塵排放濃度<200mg/m3情況下,初期投資電除塵器(加大型四電場)要比布除塵器略微高一些。
兩種除塵器的運行費用比較
?、龠\行電耗
鍋爐除塵器:主引風機電耗高,清灰系統(tǒng)電耗低。
電除塵器:主引風機電耗低,電場吸附粉塵產(chǎn)生電暈電耗高,總體計算兩種除塵器的電耗相差不大,一般情況下袋式除塵器要比四電場的電除塵器電耗要低,要比三電場的電除塵器電耗要高。
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鍋爐除塵器:煙塵排放能穩(wěn)定在規(guī)定的煙塵排放要求范圍內(nèi),對于循環(huán)流化床爐內(nèi)噴鈣鍋爐還有協(xié)助脫硫功能,脫硫效率提高15%左右,排污費較小。
電除塵器:國內(nèi)現(xiàn)在四電場電除塵器使用的排放濃度也在80mg/m3以上,且不穩(wěn)定,每年要上繳幾十萬甚百萬的排污費,這個費用是袋式除塵器沒法比較的。
?、廴粘>S護檢修費用
袋式除塵器:基本上全是自動控制,機械化部分少,日常維護人員少,只是需要加油和觀察。
電除塵器:機械傳動部分多,加油觀察部分多,又有高壓設(shè)備,不方便,維護人員要多,費用相對較高。
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袋式除塵器:袋式除塵器的除塵布袋壽命一般在三到五年,使用者可利用其良效除塵所節(jié)約下來的耗電費用和排污費用來更換除塵布袋。
電除塵器:電除塵器大修的主要是更換電場的陰、陽極板和清灰振打系統(tǒng),這更換周期較長,一般在5-8年左右,但更換費用較高。
綜合以上這兩種除塵器的投資和運行費用的比較,再根據(jù)2004年1月1日我國新頒布的火電廠煙塵排放要求<50mg/m3,不難看出袋式除塵技術(shù)是火電廠鍋爐煙氣凈化技術(shù)的。
綜上所述,相同工況粉塵,袋式除塵器的性價比優(yōu)于電除塵器。
布袋除塵器技術(shù)是比傳統(tǒng)的靜電除塵器更良效、的除塵技術(shù),既是目前燃煤電廠除塵技術(shù)的主流趨勢,也是環(huán)境保護的重要手段。
{二}、脈沖袋式除塵器調(diào)試過程出現(xiàn)問題及分析
1、煙氣溫度
調(diào)試初期,由于處于水泥生產(chǎn)的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態(tài),其結(jié)果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結(jié)露嚴重。
除塵濾袋出現(xiàn)了局部“糊袋”現(xiàn)象,阻力劇增,風機不能正常工作。
為除塵器正常運轉(zhuǎn),唯有適當提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個措施,一是適當降低產(chǎn)量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時,為進一步降低煙氣的熱損失,對整個布袋除塵器系統(tǒng)的保溫和密封性能進行了檢查和修補。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題解決。由于除塵濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當較長時間處于高溫狀態(tài)時,因局部“糊袋”而產(chǎn)生的塵塊被烘干后,在噴吹時自動脫落,除塵濾袋也得以自動。
為防止“燒袋”,除塵器在設(shè)計時充分考慮了溫度控制系統(tǒng)。當煙氣溫度大于260時,混風氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風后,煙氣溫度仍大于260混風氣動蝶閥自動關(guān)閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時風機自動停機,立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時,看火工和操作工要及時采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時間煙氣超標外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對脈沖袋式除塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵濾袋排與排之間噴吹時間間隔為l0s,共有12排。調(diào)試時發(fā)現(xiàn),清灰效果較差,尤其當煙氣溫度偏低時。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機換成氣量為1.5/min除塵濾袋排與排之間噴吹時間間隔則改為20s,噴吹清灰效果。